10月21日,廣州石化動力事業(yè)部動力二站2號CFB(循環(huán)流化床鍋爐)裝置正式停運開始大修。2號CFB裝置從2018年5月18日運行至今,已經連續(xù)安全平穩(wěn)運行達521天,不僅達到循環(huán)流化床鍋爐長周期運行*,而且實現(xiàn)了裝置長周期運行期間煙氣保持穩(wěn)定“超低排放”。
動力二站兩臺CFB裝置投產至今,2號CFB裝置于2015年創(chuàng)造了連續(xù)長周期運行553天的紀錄,1號CFB裝置在2011年連續(xù)運行430天。據(jù)鍋爐生產廠家福斯特-惠勒公司掌握的信息,這樣的長周期在使用其產品的全球范圍用戶中也堪稱典范。連續(xù)多個長周期運行紀錄,標志著廣州石化對循環(huán)流化床鍋爐的工業(yè)技術應用已躋身行業(yè)先進行列。
作為廣州石化自備熱電站,動力二站管轄兩臺燃用石油焦CFB鍋爐、兩臺雙抽凝汽式汽輪發(fā)電機組以及相應的配套設施,承擔向廣州石化煉油、化工裝置提供電力和蒸汽的任務。
針對影響裝置長周期運行的問題,裝置人員通過攻關優(yōu)化,先后解決了風機電機軸承溫度高、引風機液偶油管滲油、分離器溫度有偏差、冷渣器排渣不暢、消化器振動大等隱患,為裝置長周期運行創(chuàng)造了條件。
在運行過程中,裝置人員不斷優(yōu)化操作方案,管理人員每周對生產變化進行預測,提前制訂操作指引,明確操作要求;開展班組勞動競賽,通過指標對標和運行分析發(fā)現(xiàn)鍋爐系統(tǒng)存在的問題,及時調整,確保鍋爐在*優(yōu)參數(shù)下運行;以“無違章操作、無非計劃停車”為目標,利用休息時間每月組織技師回廠開展技術論壇交流,提升員工操作水平。
為確保裝置安全平穩(wěn)長周期運行,裝置人員及時排查和消除設備隱患,避免因電氣設備性能下降引發(fā)故障;組織人員對單系列電機進行長周期特護,每天測振測溫并做趨勢變化分析,確保機爐穩(wěn)定運行;對脫硫脫硝的變頻控制系統(tǒng)進行精心維護,確保環(huán)保設備穩(wěn)定可靠運行。
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