巴陵石化己內(nèi)酰胺部裝置局部停產(chǎn)整體增產(chǎn)
作者: 2019年04月01日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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3月26日,巴陵石化己內(nèi)酰胺部氨肟化工藝制備己內(nèi)酰胺生產(chǎn)線連續(xù)15天日產(chǎn)逾800噸,較歷史*高水平增產(chǎn)10%。 該部己內(nèi)酰胺年產(chǎn)能30萬噸,其中有羥胺肟化工藝制備己內(nèi)酰胺生產(chǎn)線1條,年產(chǎn)能力7萬噸,有氨肟化工藝制備
3月26日,巴陵石化己內(nèi)酰胺部氨肟化工藝制備己內(nèi)酰胺生產(chǎn)線連續(xù)15天日產(chǎn)逾800噸,較歷史*高水平增產(chǎn)10%。
該部己內(nèi)酰胺年產(chǎn)能30萬噸,其中有羥胺肟化工藝制備己內(nèi)酰胺生產(chǎn)線1條,年產(chǎn)能力7萬噸,有氨肟化工藝制備己內(nèi)酰胺生產(chǎn)線2條,年產(chǎn)能力23萬噸。
近一個月來,該部根據(jù)市場行情優(yōu)化運行,停運羥胺肟化等單元。為達到年初制定的產(chǎn)量目標(biāo),做到“停產(chǎn)不減產(chǎn)”,他們提前籌劃,多管齊下,消除瓶頸,確保局部停產(chǎn)情形下整體增產(chǎn)。
該部與各單位簽訂《生產(chǎn)經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》,對各單位正職領(lǐng)導(dǎo)的績效訂單實行“量身定制”,對未達標(biāo)的單位和個人嚴考核、硬兌現(xiàn)。推行“主任負責(zé)制”和經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)看板管理,設(shè)立專項超產(chǎn)獎勵等,層層落實各崗位、各環(huán)節(jié)、各項操作的主體責(zé)任,加大聯(lián)責(zé)考核力度。
在技術(shù)改造、設(shè)備更新方面,該部肟化裝置叔丁醇回收塔利舊硫酸裝置換熱器,每小時可提高2.5噸生產(chǎn)負荷,并解決了氣相叔丁醇跑損問題;更換反應(yīng)釜夾套及換熱器循環(huán)水蝶閥,有助于清洗反應(yīng)釜夾套及循環(huán)水換熱器,解決高溫季節(jié)反應(yīng)釜溫度高的難題;重排反應(yīng)器增壓水泵采用“一站式檢維修管理”利舊煤化工部水泵,解決了循環(huán)水流量小的問題,每小時提高生產(chǎn)負荷2立方米。同時,他們還更換了肟化裝置再沸器、己內(nèi)酰胺裝置重排換熱器等設(shè)備,解決了高產(chǎn)運行的多個瓶頸。
該部還針對目前工藝運行現(xiàn)狀,制定了高產(chǎn)控制方案,以下發(fā)指令單的形式嚴格執(zhí)行,加大檢查力度,增加考核頻次;優(yōu)化工藝流程,清洗換熱器,更換濾布,解決了己內(nèi)酰胺質(zhì)量不穩(wěn)定達標(biāo)制約高產(chǎn)等難題;加強關(guān)鍵設(shè)備特護管理,對現(xiàn)場跑冒滴漏、保溫殘缺、腐蝕銹蝕等進行自查自改,保證設(shè)備安穩(wěn)運行。3月20日晚電閃雷鳴,肟化裝置員工馮俊豪20分鐘內(nèi)恢復(fù)跳停的反應(yīng)釜,將裝置損失降到*低。
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